日前,首钢长钢公司设备检修部第一次承担了更换炉壳的任务。以更换高炉炉壳为主线的3号高炉恢复性大修,用他们的话说,是“一场从未遭遇过的硬仗”,从设计、拆卸到制作、安装,设备检修部参加大修的职工们思考的不仅是如何更换炉壳的问题,还包括如何才能更安全、更经济、更高效地将这项工作圆满完成。
优化下料降本
3号高炉于2008年大修,运行至今已经6年,分别于2011年底和2013年底进行过两次喷补造衬。经过长期运行,从5带冷却壁到8带冷却壁处
光亮焊管,外围钢壳已经严重变形,炉顶设备安装原位与现位比较下降达100毫米左右,且仍有扩大的趋势。
此次大修重点施工项目之一是更换高炉炉壳部分,即5带~8带冷却壁外侧钢壳的拆除、制作、安装,每带12片,共计48片,33.92吨。
由于外购的钢板是25毫米厚的平钢板,而高炉炉壳是有弧度的,且每带炉壳的形状均不相同,因此需要对每块拆除的钢板尺寸进行测量、编号,再根据尺寸设计下料,对外购钢板进行初加工,按照现场实际尺寸卷出一定的弧度,并将卷制好的钢板圆弧度进行测量、编号……这些都是要锱铢必较的精细活儿,需要的不仅仅是工作人员的细心和耐心,更需要创新———如何下料才能将外购钢板利用率达到最大化?
设备检修部最初的设计是按照惯用的通尺下料,而实际操作时发现,每块炉壳的钢板尺寸并不相同,通尺下料余下的边角料多,这样计算下来购进的钢板就严重不足,需要重新补购钢板。为了降成本,他们优化了下料方式,根据钢板的宽度来设计下料。